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真空挤出机系统有利于节能设计 |
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1.重视成型部件设计
现在砖瓦行业普遍存在重视真空挤出机而忽视成型部件。不少砖机厂的真空挤出机比较好,但机头、机口、模芯等部件却是劣质品,机头结构和形状都不合理,随便几块钢板拼焊在一起,机口的斜度大,模芯、芯杆、芯架十分粗糙,又不耐磨,这样的
成型部件不要说生产烧结空心砌块,就连生产一般的空心砖也很难,这也是造成砖机成型电流偏高的重要原因。进口砖机的成型部件内腔光滑如镜,全部都是耐磨件,具有润滑和调节泥条整个截面上各点速度一致的功能,可以提高制品成型质量,减小有害阻力,降低成型电流。
2.降低成型系数也是成型中的有效节能措施
成型系数是指挤出机泥缸出口的截面积与机口出口横面积之比,也称作压缩比。降低挤出时的成型系数有显著的节能效果。成型系数的大小要根据原料确定一个合理的数值,达到节能的目的。有的砖机制造厂,出厂的600型真空挤出机长期以来一直配置单机口生产孔洞率25%以上,尺寸为240mm×125mm×90mm的多孔砖,压缩比高达12以上,造成成型电流高、机头发热、泥缸温度高等现象。后来,有的砖厂改为双泥条出口,压缩比降到6以下,情况就大为改观了,万块砖的电耗降低了大约200/0,取得了很好的节能效果。国外的真空挤出
机,采用出双泥条和多泥条的十分普遍,有的大型真空挤出机甚至有十几条泥条的出口。现在国产真空挤出机越做越大,不少厂家仍然习惯于配置压缩比很高的单出口,这种状况必须立即改变,这是一件花很小的代价就可以取得很大的节能效果的大好事,何乐而不为? |
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